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1塔式起重机标准节螺栓防松装置的研制

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塔式起重机标准节螺栓防松装置的研制 **_*群贤毕至 QC 小组 2019.5 1 一.小组介绍 (一)课题背景 塔式起重机(下称“塔吊”)在现代工程建筑中占据着重要地位,尤其是随着建筑业的 发展,其在建筑施工过程中是不可或缺的重要工具。塔吊作为建筑施工中运载货物的重要垂 直运输工具,其安全性往往是整个项目安全管理工作的重中之重。 本工程为山东水利***实训楼,地上五层,建筑高度 23 米,建筑面积 38788.63m2, 安装有一台 QTZ80 和两台 QTZ40 塔吊,塔吊在工作中,经常受到振动、冲击和变载荷作用, 螺栓连接中的螺纹斜面间的摩擦力可能瞬时消失或减小,这种现象的多次重复出现就会使连 接逐渐松脱,影响连接的刚性及紧密性,若发现不及时,极有可能发生螺栓脱落,造成重大 安全隐患。针对此问题,我们决定由 QC 小组来承担这一创新任务。 (二)小组简介 表 1-1 小组概况表 小组名称 群贤毕至 QC 小组 成立时间 2013 年 1 月 4 日 课题名称 塔式起重机标准节螺栓防松装置的研制 课题类型 创新型 小组注册日期 2018 年 1 月 5 日 小组注册编号 RJJT-18-01 课题注册日期 2018 年 2 月 1 日 课题注册编号 JT-18-01 小组人数 10 人 出勤率 98% 小组活动次数 20 次 活动时间 2018.3.1-2018.12.31 TQM 教育时间 人均 32 小时以上 小组成员 序号 姓名 性别 年龄 文化程度 职务 职称 组内职务 1 张某某 男 55 本科 总工程师 研究员 组长 2 刘某某 男 27 本科 技术员 助理工程师 组员 3 孙某某 男 37 本科 安全员 高级工程师 组员 4 刘某某 男 26 本科 质检员 助理工程师 组员 5 张某某 女 29 本科 资料员 助理工程师 组员 6 丁某某 男 26 本科 机械工 助理工程师 组员 7 潘某某 女 26 本科 电工 助理工程师 组员 8 滕某某 女 29 本科 资料员 助理工程师 组员 9 孟某某 男 28 本科 资料员 助理工程师 组员 10 卞晓林 女 29 本科 技术员 助理工程师 组员 制表人:刘某某 审核人:孙某某 制表时间:2018 年 3 月 1 日 2 表 1-2 小组活动计划表 时间 项目 2018.3.10 2018.3.20 2018.3.30 2018.4.10 2018.5.15 2018.5-2018.12 选择课题 设定目标及目 标可行性分析 P 提出方案并确 定最佳方案 制定对策 D 对策实施 C 效果检查 标准化 A 总结和下一步 打算 制表人:刘某某 审核人:孙某某 制表时间:2018 年 3 月 2 日 二、选题理由 1.需求:施工现场塔吊在高层建筑的施工中作为施工现场运载货物的重要工具使用,其安 全性非常重要,是整个项目管理的重要环节。这其中,标准节螺栓松动是塔吊管理的“老 大难”问题,项目部必须定期对螺栓进行紧固,浪费了较大的人力物力。对于塔吊标准节 螺栓松动问题,急需研制一种装置,减少或消除螺栓频繁松动的问题。 2.现状:在日常施工中发现,塔吊标准节螺栓会随着使用时间的增加而发生松动,且肉眼几 乎无法分辨其是否发生松动,由于一台塔式起重机动辄几十个螺栓,操作工人很难及时发现 某一个螺栓存在松动,必须由专人定期对螺栓逐一进行检查,且不易操作,至少需要两名工 人配合作业,费时费力。小组成员***范围内选取十台塔吊作为调查对象,查阅塔吊维 护保养记录,统计出 2018 年 1 月-2 月两个月的螺栓松动情况(统计数据见表 2-1),经统 计,目前平均每台塔吊每月出现 12.05 次螺栓松动现象。 表 2-1 螺栓松动统计表 1 月(次) 2 月(次) 塔吊 1 塔吊 2 塔吊 3 塔吊 4 塔吊 5 塔吊 6 塔吊 7 塔吊 8 塔吊 9 塔吊 10 平均 平均(次/台/月) 12 13 10 14 15 12 11 13 12 10 12.2 制表人:刘某某 12.05 审核人:孙某某 13 11 14 9 14 10 13 8 15 12 11.9 制表时间:2018 年 3 月 2 日 3 3.必要性:近年来各级主管部门对施工现场安全管理工作呈现高压态势,但每年全国仍会 发生数起塔吊安全事故,造成重大财产损失。XX市住建管理部门于 2017 年发布了《关于 对建筑塔吊实行六个严禁四项处罚的通知》,进一步加强了对施工现场塔吊的监督管理。我 公司积极响应上级主管部门要求,多次组织塔吊安全专题会议,探讨塔吊安全管理新举 措。寻求塔吊管理新技术、新方法。 图 2-1 组织会议 4.查新与借鉴: (1)查新:小组成员设想,研制一种机械装置,使塔吊标准节螺栓无法松动,以降低安全 风险。首先小组成员通过国家专利信息网、中国知网等手段查询,没有合适的技术设备或 相关文献资料。 图 2-2 中国知网网站截图 4 查新人:刘某某 审核人:张某某 时间:2018 年 3 月 5 日 图 2-3 专利查新网站截图 (2)借鉴:首先,小组成员设想,借鉴原有螺母结构,通过对现有螺帽进行改造,在螺栓 与螺母相同位置开槽,使用卡销固定,从而达到阻止螺栓旋转的目的。 图 图 2-4 高强螺母 其次,小组成员经过调查发现,可借鉴固定扳手的内角套筒结构,制作一个可固定在塔吊 螺栓上的装置,同时通过合适的外形设计,达到阻止螺栓旋转的目的。 5 图 2-5 固定扳手 所以,我们小组选择的活动课题是“塔式起重机标准节螺栓防松装置的研制”。 三、设定目标及目标可行性分析 (一)设定目标 小组成员设想,研制一种塔吊标准节螺栓防松动装置,减少或消除标准节螺栓松动现 象的发生。将螺栓松动的频率由目前的 12.05 次/月,降低至 3 次/月。 14 12.05 12 10 8 6 4 2 0 现状 3 目标 制图人:刘某某 审核人:孙某某 时间:2018 年 3 月 10 日 图 3-1 目标设定柱状图 (二)目标可行性分析: 1、 小组成员通过调查,使用由螺母改装的防松装置,其最大紧固力矩取决于固定销可承 受的剪力。经计算,若使用 Q460 高强钢做固定销,其可承受的最大剪力为 1500N,可以满 足塔吊螺栓的紧固要求;同时目前市面上 M30-M36 的固定扳手,最大可承受力矩约为 2000N·M,完全满足塔吊螺栓 900-1200N·M 的紧固要求,因此能够达到螺栓松动频率小于 6 3 次/月的目标要求。 2、 本 QC 小组成员技术水平高,连续三年获得全国 QC 成果一等奖。本小组成***技 术质量部、安全生产部总工办以及 BIM 中心人员组成,平均年龄 32 岁,多次参与 QC 活 动,熟练掌握小组活动程序,具备分析问题解决问题的能力,能够较好的完成课题。 3、 ***为鼓励创新,提高***科技水平,对本次活动给予大力支持,先行拨付 QC 小组活动经费 1 万元。 小组成员通过借鉴查新、资源配备、材料、创新环境等方面分析,一致认为目标可以实 现。 四、提出方案并确定最佳方案 (一)总体方案 针对塔吊标准节螺栓存在的易松动问题,针对施工塔吊工作时会产生震动、扭动的工 作特点,2018 年 3 月 15 日,小组成员通过借鉴“螺栓与螺母相同位置开槽,使用卡销固 定”和“固定扳手的内角套筒结构”,初步提出六角开槽螺栓防松装置、止动螺帽防松装置 两个方案。根据初步提出的两个总体方案,我们对方案进行对比分析: 表 4-1 总体方案分析评价表 项目 技术可行性 经济合 理性 预期效果 时间性 结 论 方案一 六角开槽 螺栓防松 装置 1.借鉴原有螺母结构,制作一个螺帽,在螺 帽与螺栓相同位置开槽,使用卡销卡住螺 栓。其工作原理是在螺栓与螺栓上开槽,槽 中插入固定销,使其无法发生松动。使用 Q460 高强钢,可承受约 1500N 剪力。 2.需使用高强度钢材制作,且需替换原有螺 栓,加工成本较高,每套螺栓的价格约为 150 元。 3.开槽后会影响螺帽与螺栓的强度,大约降 低强度 10-20%。 此方案防松效 果较好,预计 设计- 单个装 可将螺栓松动 采购- 频率将至三次 试验三 不 置成本 约 80 左右。但在螺 阶段大 采 帽与螺栓上开 约需要 用 元 槽,成本高某某 5 天时 会显著减低其 间 强度。 1.借鉴套孔固定扳手,制作一个内孔比塔吊 方案二 止动螺帽 防松装置 标准节螺栓稍大,外径为多边形的装置,安 装在标准节螺栓中,靠外侧的螺栓上,使装 置紧靠在塔吊标准节上,达到限制螺栓转动 的目的,最大可承受 2000N·M 力矩。 2.此方案结构简单,成本较低,每个装置成 本约为 50 元。 3. 防松动效果好,可以使螺发生松动频率 此方案防松效 单个装 果较好,满足 设计- 置成本 课题要求,预 采购制作越 采 约 20 元 计可将螺栓松 用 动频率将至 1 须3天 时间 次以下。 降低为 0; 制表人:刘某某 审核人:孙某某 制表时间:2018 年 3 月 15 日 结论: 小组成员从技术可行性、经济合理性、时间性、预期效果等几个方面对比分析,确定 方案二“止动螺帽防松装置”为我们的最佳方案。 (二)方案分解 小组成员对最佳方案“止动螺帽防松装置”进行分解,得到以下亲和图: 7 图 4-1 最佳方案亲和图 8 制图人:刘某某 审核人:孙某某 制图时间:2018 年 3 月 15 日 (三)分级方案选择 1.材料的选择 (1)选择材质 材质 表 4-2 方案分析 塑料 1.使用尼龙塑料 或 ABS 塑料制作 套环, 材料方案分析表 特点 优点:重量轻,便于运 输、安装,单个成本较 低。 缺点:易某某,耐磨性 较差,强度较低,耐候 较差。 分析结论 不采用 钢材 1.使用钢材制作 套环 优点:性能可靠,强度 高,耐磨性好,不易老 化,循环使用次数多 缺点:单个成本较高。 采用 (2)材质型号 制表人:刘某某 审核人:孙某某 制表时间:2018 年 3 月 15 日 表 4-3 材质型号方案分析表 材料 方案分析 特点 分析结论 Q460 钢 使用强度较高的 Q460 钢板,加 工装置。 优点:强度较高,受力 强度达到 460Mpa 时某某 会发生塑性变形。抗拉 强度在 550-720Mpa 之 间,力学性能完全满足 要求。 不采用 缺点:因其强度过高, 故加工难度大,成本高 Q345 钢 使用普通 Q235 钢板,加工装置 制表人:刘某某 优点:屈服强度 345Mpa,抗拉强度在 470--630Mpa 之间,强 度满足要求的前提下, 具有易某某、成本低的 特点。 采用 缺点:相较 Q460 钢, 其强度低,力学性能相 对较差。 审核人:孙某某 制表时间:2018 年 3 月 15 日 9 (3)材料尺寸 材料尺寸 表 4-4 方案分析 厚度 30mm 使用厚度为 30mm 的钢板, 加工装置。 厚度 20mm 使用厚度为 20mm 的钢板, 加工装置 材料尺寸方案分析表 特点 优点:材料厚度为 30mm,尺寸较大,经 计算,最小横截面为 120mm2,所能承受最大 拉力为 60KN。 缺点:厚度较大,相应 加工难度高,成本高, 质量大,不易某某 优点:材料厚度为 20mm,体积相对较 小,成本低,加工简 单,最小横截面为 80mm2,所能承受最大 拉力为 40KN。。 分析结论 不采用 采用 缺点:抗拉强度相对较 低,但满足要求。 2.外形选择 制表人:刘某某 审核人:孙某某 制表时间:2018 年 3 月 15 日 表 4-5 外形方案分析表 外形 方案分析 特点 分析结论 水滴形 将装置外形设计 成水滴形,利用 其直角边抵住标 准节,阻止螺栓 旋转。 偏心圆 使用厚度为 20mm 的钢板, 加工装置 制表人:刘某某 优点:结构简单,易加 工,经计算,装置与标 准节接触面积为 620mm2,其与标准节为 面接触,增大了接触面 积,减少了因螺栓旋转 施加在接触部位的压 力。 采用 缺点: 与偏心圆方案 对比,无缺点。 优点:利用偏心圆外圆 到内圆圆心距离不相等 这一原理,实现组织螺 栓旋转。 缺点:与标准节为线接 触,装置施加在标准节 上的压力大,易损伤标 准节防锈漆。 不采用 审核人:孙某某 制表时间:2018 年 3 月 15 日 10 3.内孔形式的选择: (1)内孔形状 内孔形式 表 4-6 内孔形状方案分析表 方案分析 特点 六角套孔 1. 使用加工设备,在装 置中心根据螺栓规格,制 作六角内孔,使内孔某某 标准节螺栓完成配合,外 形可抵住标准节角钢,形 成对螺栓的限制。 优点:结构简单,制作 成本相对较低 缺点:因角数较少,安 装时最小调整角度为 60 的倍数,可调性不高 分析结 论 不采用 十二角套孔 1. 使用加工设备,在装 置中心根据螺栓规格,制 作十二角内孔,使内孔可 与标准节螺栓完成配合, 外形可抵住标准节角钢, 形成对螺栓的限制。 优点:角数较多,每次 调整角度为 30 度,可调 性高。 缺点:加工成本略高。 采用 (2)套孔形状 套孔形状 制表人:刘某某 审核人:孙某某 制表时间:2018 年 3 月 15 日 表 4-7 套孔形状方案分析表 方案分析 特点 分析结 论 正十二角 将套孔加工成正十二 角形,固定在标准节 螺栓上。 优点:结构简单,加工 难度低 缺点: 正十二角,螺栓 卡固较松,有可能出现 滑脱现象。 不采用 将套孔十二角边加工 弧边十二角 成弧形,固定在标准 节螺栓上。 优点:十二角边为圆弧 形,减小了螺栓活动范 围,同时增大了与螺栓 的接触面积,不会出现 滑脱现象。 采用 缺点:加工成本略高。 制表人:刘某某 审核人:孙某某 制表时间:2018 年 3 月 15 日 11 4. 固定装置的选择: (1)固定方式 固定方式 表 4-8 方案分析 磁铁 1.在装置两侧打 孔,使用圆柱形强 磁铁,将装置吸附 在塔吊标准节螺栓 上,防止装置掉落 固定方式方案分析表 特点 优点:结构简单,易安 装、拆除。 缺点:固定不牢固,易某某 落。强磁铁成本较高。 分析结论 不采用 顶紧螺栓 1.在装置两侧打孔 并套丝,使用螺栓 将装置顶紧在标准 节螺栓上。 优点:固定牢固、可靠, 成本低 缺点: 不易某某。 采用 (2)固定螺栓 制表人:刘某某 审核人:孙某某 制表时间:2018 年 3 月 15 日 表 4-9 固定螺栓方案分析表 螺栓型号 方案分析 特点 分析结论 M8×1×12 1.在装置两侧打孔并攻丝,使 用直径 8mm、螺距 1mm、长度 12mm 的螺栓将装置紧固在标 准节螺栓上。经计算,定位孔 上下两侧最小截面尺寸为 48mm2,按该型号钢材抗拉强 度 500MPa 计算,可承受 24KN 拉力,满足装置强度要求。 2. 经试验测试,牙距 1mm 的 螺栓比牙距 1.25mm 的螺栓具 有更好的紧固效果。 M12×1.25× 20 在装置两侧打孔并攻丝,使用 直径 12mm、螺距 1.25mm、长 度 20mm 的螺栓将装置紧固在 标准节螺栓上。经计算,打孔 后定位孔上下两侧最小截面尺 寸为 32mm2,可承载 16KN 拉 力。 优点:螺栓直径小, 打孔后上下两侧各剩 余 6mm,对装置强度 影响较小。同时,细 牙螺纹紧固性能好。 采用 缺点:。 无 优点:打孔后上下两 侧各剩余 4mm,经计 算,打孔后定位孔上 下两侧最小截面尺寸 为 32mm2,可承载 16KN 拉力。 缺点: 孔径过大, 对装置强度影响较 大,且增加不必要的 成本。 不采用 制表人:刘某某 审核人:孙某某 制表时间:2018 年 3 月 15 日 12 (四)最佳方案系统图 (1)经过分析,确定最佳方案系统图如下: 制图人:刘某某 审核人:孙某某 制图时间:2018 年 3 月 15 日 图 4-2 最佳方案系统图 (2)确定方案后,我们组织成员,以 QTZ80 塔吊为实验对象,对塔吊标准节螺栓的实际尺 寸、螺栓位置、螺栓高度等数据进行现场测量。测得数据见表 3-12。 图 4-3 现场测量 13 图 4-4 现场测量 尺寸 (mm) 螺距 P 3.5 表 4-12 固定方式方案分析表 厚度 K 对边 S 内径 24 46 30 制表人:刘某某 审核人:孙某某 制表时间:2018 年 3 月 17 日 (3)现场测量后,小组成员根据实测数据,绘制装置图纸,并使用 BIM 技术建立三维模 型。 图 4-5 三维模型 14 序号 1 2 3 4 5 五、制定对策 根据最佳方案,制订对策表如下: 图 4-6 设计图纸 表 5-1 对策表 对策 目标 措施 地点 时间 选购材料 加工尺寸公差± 0.1mm 1. 市场选购符合要求的钢材,采购厚度 20mm 的 Q345 钢板; 2. 对钢板进行裁切下料,裁切至 65mm× 65mm,; 钢材市场 2018.3.25 加工内十 二角弧边 套孔 内孔对角尺寸为 54mm,最小边距为 50.55mm,最大边距 为 52.16mm,加工尺 寸公差±0.1mm 1.绘制加工路径 2.将粗加工后的钢材,按照图纸要求进行冲 孔; 3.进行内十二角制作; 4.测试内孔加工是否符合设计要求; 施工现场 2018.3.31 加工水滴 形外形 加工固定 装置 按照设计要求加工 装置外形,外形为 直径 62mm 圆,加工 尺寸公差±0.1mm 固定孔某某 8mm,固 定螺栓长度 20mm,均 为牙距为 1mm 的细牙 螺纹。采购合格率 100%。 1. 绘制加工程序; 2. 对装置外形进行加工; 3.对装置进行倒角; 4.检查外形尺寸是否符合设计要求。 1. 采购直径 12mm 的顶紧螺栓;在 2. 装置相应位置钻固定孔; 3. 将定位孔内侧套丝; 4. 将顶紧螺栓安装至固定孔,检查是否可 行。 施工现场 2018.4.3 施工现场 2018.4.6 安装调试 装置安装完成后进 行安装调试,装置安 装应牢固可靠,安装 合格率 100%。 1.对塔吊螺栓进行紧固,使其力矩达到要 求; 2.将装置安装在实验塔吊上,使用两侧螺栓 进行固定; 3.检查装置安装后的效果。 施工现场 2018.4.10 制表人:刘某某 审核人:孙某某 制表时间:2018 年 3 月 20 日 15 负责人 刘某某 刘某某 张某某 孙某某 刘某某 六、对策实施 (一)实施一:选购材料 措施一:由 3 月 25 日,由刘某某 内容过长,仅展示头部和尾部部分文字预览,全文请查看图片预览。 力和团队协作精神,提高了分析和解决问题的能力,改善了 QC 小组的整体精神面貌,同时 也吸引了更多新学员的加入。 表 9-1 综合素质自我评价表 序号 项目 活动前(分) 活动后(分) 1 质量意识 85 90 2 分析问题能力 85 90 3 解决问题能力 75 80 4 工作责任心 75 90 5 团队精神 75 90 6 QC 知识 80 90 制表人:潘某某 审核人:孙某某 制表时间:2018 年 9 月 30 日 制图人:刘某某 审核人:孙某某 制图时间:2018 年 9 月 30 日 图 9-1 综合素质评价雷达图 从上图可以看出,经过本次 QC 小组活动,小组成员的质量意识、分析与解决问题能力、 工作责任心、团队精神以及 QC 知识都有了不同层次的提高,但我们要不骄不躁,在既有的 基础上更上一层楼,继续开展 QC 活动,进一步提高技术人员的技术水平及业务能力,增强 质量意识,创新求实,攻克质量技术难关,以提高经济和社会效益。我们的下一个课题是: “塔式起重机新型控制系统的研制”。 35 [文章尾部最后500字内容到此结束,中间部分内容请查看底下的图片预览]请点击下方选择您需要的文档下载。

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